皮帶機清掃器磨損嚴重,橫向撕裂皮帶事故
發布:fygou.com 日期:2017-04-06 07:43:07 熱度:
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【要點】 一、事件前工況: 2016年10月6日2:50分,輸煤系統二流程運行,#1緩沖倉備煤,103皮帶正常。 二、事件經過 10月6日1:30分,二流程運行,緩沖倉兩個倉煤位均在16米,2#倉進料運行,#1倉、#2倉同時出料,九流程運行上煤。 值班員首先在緩沖倉頂二層進行檢查,
一、事件前工況:
2016年10月6日2:50分,輸煤系統二流程運行,#1緩沖倉備煤,103皮帶正常。
二、事件經過
10月6日1:30分,二流程運行,緩沖倉兩個倉煤位均在16米,2#倉進料運行,#1倉、#2倉同時出料,九流程運行上煤。
值班員首先在緩沖倉頂二層進行檢查,沒有發現異常,又分別從102皮帶至205皮帶進行巡檢,2:30分左右,巡檢完畢后回到緩沖倉二層,發現料位計顯示數值在21---24米波動較大,用量倉繩測量倉位,測量后確定料位約為24.5米,隨后,到三通擋板操作開關前等待103皮帶沒有煤后進行倒擋板操作。
2:48分,值班員根據落煤聲音判斷103皮帶已經沒有煤,倒動三通擋板,倒不動,急忙到103皮帶頭部,發現正在冒煤,此時,通行空間正在大量掉煤,無法走到皮帶機附近拽動拉線和跑偏開關,于是立即用對講機呼叫調度,調度利用程控系統急停103皮帶。
2:50分左右,調度組織本班人員對緩沖倉冒煤進行處理,將冒出來的煤清理到103皮帶上,然后點動103皮帶。
4:30分,當第三次點動完103皮帶,發現103皮帶接口處一側橫向撕裂700mm。經現場檢查發現103皮帶頭部清掃器損壞。
三、原因分析
經事后調查
1、2:30分左右,當緩沖倉高料位報警出現后,調度沒有及時采取相應的運行措施,降低倉位,解除報警;電視監控人員因吃飯離開崗位,對設備失去了監視。
2、103皮帶機頭部落料管內的p型清掃器局部磨損嚴重,連接該清掃頭的兩側支架被磨得十分鋒利,堵煤后煤壓在該清掃器上使清掃器支架貼緊皮帶,當遇到皮帶接口時插入皮帶,造成清掃器損壞、撕裂皮帶。
3、事件發生后,調度組織運行人員僅對撒煤情況進行了檢查,沒有對設備進行認真全面檢查,盲目進行清煤并啟動皮帶,共計點動103皮帶3次,致使皮帶損壞事故的擴大。
綜上所述,緩沖倉高料位報警出現后沒有及時采取相應的運行措施,電視監控處于無人監視狀態,是造成本次事件的根本原因;皮帶機出現異常后,沒有全面細致的檢查就啟動皮帶,是造成本次事件擴大的直接原因;103皮帶機頭部落料管內的p型清掃器局部磨損嚴重,是造成本次事件的間接原因。
四、暴露問題
1、燃除部輸煤專業安全管理、生產管理薄弱,部分調度及值班人員日常安全培訓、生產技術培訓不到位,職工安全意識、責任意識有待于加強。同時,也暴露出設備維護檢查不到位,設備可靠性有待于提高。
2、當緩沖倉高料位報警出現后,調度沒有給予足夠的重視,不能及時采取有效措施,暴露出部分調度人員對設備監控及出現異常情況下,工作責任心不強,敏感性差,安全意識淡薄,事故處理能力欠缺。
2、調度室電視監控人員擅自離開監視崗位,沒有及時發現設備發生的故障,暴露出部分運行人員責任意識有待于提高,部門長期以來對監控系統的作用沒有嚴格的制度約束。
3、運行值班人員已經發現設備存在的異常情況,沒有及時向調度匯報,而是自行處理,暴露出部分運行人員工作隨意性大,對設備出現異常情況下,敏感性差。
五、防范措施
1、強化燃除部輸煤專業安全管理、生產管理,加強本專業職工日常安全培訓、生產技術培訓力度,提高他們的安全意識、責任意識和專業技術水平。同時,加強設備維護檢查工作,提高設備可靠性,避免類似事件的發生。
2、調度和值班人員應加強對設備運行工況的監視,工作認真負責,堅守崗位,出現異常情況及時妥善地進行處理,避免事件擴大。
3、運行人員要掌握各種運行參數,要分別測量緩沖倉、裝車倉、煤接收站煤斗、3/2頭部煤斗、6/1頭部煤斗在空倉情況下上滿和滿倉情況下拉空所用的時間,掌握單位時間內煤位升降的高度,在生產中做到心中有數。同時,值班員在操作設備時必須聯系調度,調度許可后方可進行操作。
5、高料位報警出現后應立即采取相應的運行方式和措施,保證入料量和出料量平衡,及時解除報警;拉繩、跑偏、打滑、堵塞、拉緊等保護出現后應及時分析查找原因,并進行解決。
6、加強對皮帶機清掃器局部磨損等情況的檢查,合理安排維護檢修工作,落實檢修、運行的檢查內容、維護責任,確保設備安全可靠。
7、分別在緩沖倉、裝車倉、煤接收站煤斗、3/2頭部煤斗、6/1頭部煤斗頂部加裝高料位報警。(責任單位:電氣專業,完成時間:2006年10月30日)
8、完善輸煤設備系統的程序,實現事故追憶保存功能,便于事件查詢。
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