皮帶機皮帶縱向撕裂事故案例
發布:fygou.com 日期:2017-03-15 07:07:29 熱度:
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【要點】 事故經過 2月24日0點班,接班后204皮帶機機頭、機尾值班員安仲仁、曲杰檢查設備正常(204皮帶機機頭值班員同時監護102皮帶機機尾設備,203皮帶機機頭值班員同時監護204皮帶機機尾設備)。0:05分,204皮帶機啟動后,兩人全面檢查運轉正常。3:00分左右,值班員
事故經過
2月24日0點班,接班后204皮帶機機頭、機尾值班員安仲仁、曲杰檢查設備正常(204皮帶機機頭值班員同時監護102皮帶機機尾設備,203皮帶機機頭值班員同時監護204皮帶機機尾設備)。0:05分,204皮帶機啟動后,兩人全面檢查運轉正常。3:00分左右,值班員曲杰巡檢發現203皮帶機125-130米處承載托輥聲音異常,匯報班長李克華。3:05分左右曲杰到204皮帶機機尾巡檢,檢查皮帶運行正常;隨后又到203皮帶機檢查聲音異常的托輥運行情況。 3:20分左右,當曲杰回到204皮帶機尾部(距尾部約10米)時,發現204皮帶機停機,導料槽下皮帶撕開。而204皮帶機頭部值班員安仲仁于3:10分左右,在204皮帶機#3滾筒處撮煤,隨后到102皮帶機落煤管處檢查,約3:20分左右又回到204皮帶機頭部時,發現改向滾筒上皮帶變窄,且在改向滾筒上纏繞著寬約170mm左右撕開的皮帶。安仲仁立即跑到皮帶機最近拉線開關處,將皮帶機緊急停機。然后匯報調度孫洪興。
停機后檢查發現,204皮帶機機尾落煤管下部導料槽與承載托輥間卡住一塊豎立著的鋼板。經確認,該鋼板為204皮帶機尾部導料槽內導流板的一部分,大小為200×500mm左右,該導料板安裝時間是2000年,原厚度是6mm,磨損減薄處現在的厚度是1.5 mm左右,磨損減薄處的長度約200 mm。
暴露出的問題
1、輸煤設備落料管內的導流板安裝工藝存在嚴重隱患:焊接不牢固,導流板的上方與導料槽槽壁焊接,兩側僅用單根鋼筋點焊,導流板的中間部位無支撐;導流板薄,非耐磨材料,磨損嚴重處易發生變形而斷裂。
2、輸煤設備落料管內、導料槽內的導流板、襯板都是易損件,運行、檢修,作為設備的兩個主人,對設備檢查維護不到位,未及時發現設備的嚴重缺陷,未能及時消除設備的安全隱患。暴露出輸煤車間管理松弛,職工的責任心和安全意識還有待于提高。
3、輸煤車間未能全面制定生產設備易磨損、易脫落(如落煤管內全部導流板、襯板等)機件的定期檢查制度,同時,也沒有及時地組織對輸煤生產設備易磨損、易脫落機件進行全面檢查處理,暴露出輸煤車間安全管理、設備管理存在較大漏洞。
4、院外的輸煤皮帶機機頭、機尾沒有緊急停機事故按鈕,尤其頭部較高,出現緊急情況,值班員拉事故拉線不便,延誤皮帶停運,易造成事故的擴大。
防范措施
1、輸煤車間要加強安全管理、設備管理,堵塞各項管理的漏洞,將204膠帶機及現場所有落煤管內的導流板、襯板等易磨損、易脫落機件進行一次全面檢查,對磨損到限的導流板、襯板進行及時更換,對不牢固的導流板、襯板應及時加固,避免類似事故的重復發生。(3月1日前完成)
2、輸煤車間要制定出輸煤生產設備易磨損、易脫落(如落煤管內全部導流板、襯板等)機件的定期檢查維護制度,根據實際規定檢查周期、落實各級人員職責,并建立檢查記錄、處理記錄。(3月1日前完成)
3、加強輸煤車間生產管理,進行定期的安全、技術培訓,以本次事故為主題,舉一反三,組織全車間班組開展針對性的安全討論會,強化管理人員和全體員工的責任心和安全生產意識,確保安全生產。
4、在皮帶機頭部及尾部加裝緊急停機事故按扭,保證值班員在發現異常時,能夠及時停機。(3月20日前完成)
5、各車間要深刻吸取事故教訓,加強內部管理,積極組織職工開展好危險點分析查找工作,深入查找安全隱患,制定防范措施,真正做到防患于未然。
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